某鋼鐵有限責任公司近兒年來(lái)對燒結機工藝更新改造,取得了顯著(zhù)成效。改造后的燒結機生產(chǎn)能力大幅提高,各項經(jīng)濟技術(shù)指標均有不同程度的改進(jìn)。然而,機尾64管多管除塵器是70年代初13畝燒結機配套除塵設備,燒結機改造后,該套除塵器明顯暴露出能力不足。由于生產(chǎn)能力的大幅提高,且燒結機未加鋪底料,致使機尾煙氣含塵濃度增高。又由于北方地區天氣寒冷,機尾煙氣濕度較大,遇冷旋風(fēng)了內大量結露,造成粉塵粘結堵塞。另外,煙氣中的so與冷凝水結合產(chǎn)生酸腐蝕,銹皮脫落、累積,導致堵塞,進(jìn)而加劇了其它導流葉片的磨損,直至多管除塵器除塵效率為零,抽風(fēng)設備磨損急劇增加,風(fēng)機轉了二三十天更換1個(gè),影響了正常生產(chǎn),并且外排煙氣不能達標,造成環(huán)境污染。 由于機尾除塵效果不理想,外排煙氣不能達標,上級環(huán)保部門(mén)下達了限期整改的通知。為經(jīng)過(guò)對2臺機尾除塵設備進(jìn)行改造,選用
布袋除塵器,又經(jīng)過(guò)半年正常運行,已達到預期效果。
德佳環(huán)保參與了此次整改首先是對除塵器的選型:
根據資料,燒結機尾含塵濃度在6g一lOg之間,至高可達15 kg }n3,而機尾粉塵中粒徑在10 lam以下的煙塵占20%左右,一般除塵器極難捕集。據統計,電除塵器、多管除塵器在同類(lèi)型小燒結廠(chǎng)中應用廣,而適用于北方氣候特點(diǎn)的除塵器不外乎以下三類(lèi):即電除塵器、多管除塵器、布袋除塵器,現將這三類(lèi)除塵器的技術(shù)經(jīng)濟性能與參數進(jìn)行比較,維修簡(jiǎn)單,但達不到排放標準。電除塵器雖然收塵效率高,設備維護簡(jiǎn)單,運行費低,但其一次性設備投資遠大于布袋除塵器??紤]到公司資金緊張,決定取消64管多管除塵器,大膽選用了
布袋除塵器。
工藝流程
燒結機尾除塵共有6個(gè)塵源點(diǎn),考慮到系統風(fēng)量平衡,維修管理等因素,采用2套布袋除塵系統,并分別布置在燒結機兩側的混料皮帶機通廊上部,各控制3個(gè)塵源點(diǎn),每臺燒結機單輥、熱篩、返礦3處產(chǎn)生的粉塵分別由抽塵罩經(jīng)風(fēng)管引入旋風(fēng)除塵器,經(jīng)初級除塵后,粗粒徑的粉塵(占70%左右)被除去,然后再串聯(lián)進(jìn)入布袋除塵器進(jìn)行二次除塵,凈化后的氣體(濃度G 100 mg廳)再由煙囪(偽m,高21 m)排入大氣(見(jiàn)圖1),兩除塵器除塵灰由雙翻板閥卸至混料皮帶,達到環(huán)境治理的目的。
結束
改造后,經(jīng)穩定、正常生產(chǎn)運行一段時(shí)間后,由市環(huán)境監測站進(jìn)行了驗收監測。為保監測數據準確可靠,監測期間,燒結機及除塵設施運行工況均正常、穩定。